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从“更换”到“修复”,山东能源柴里煤矿阀件维护成本直降70%

大众报业·齐鲁壹点 05-15

齐鲁晚报·齐鲁壹点通讯员 房蓝军 李志军

“一套电液控阀组拆解维修,仅需2.7万元的维修成本,便可重新投入使用,平均每套可节约6.3万元!”山东能源枣矿集团柴里煤矿业务运营中心(经营考核)副主任李守民介绍说。

面对严峻的煤炭市场形势,柴里煤矿突出修旧利废这一关键点,持续丰富完善“双六零”成本管控模式,始终坚持“能自修不外委、能修复不用新”,优化劳动组织,加强内部管理,做好机修、电修、液压支架、皮带维修、电液控等六大自修创效点创建,真正实现设备、材料残值的“吃干榨净”。

走在六大自修创效点的电液控修复车间里,看着光洁平整的阀件操作台,智能化手持式磨光机、电动扳手、气泵等工具普普通通,工人们有条不紊地将井下回收的旧阀组进行“一次拆解、外部卫生清理打磨、二次拆解、清洗池一次清洗、阻垢剂浸泡除垢、二次清洗、更换密封、组装、打压试验、完好设备上架码放”等工序一气呵成,很快,一个完好的电液控阀组就修复完成了。

“别看这小小的阀芯,它的功能确很强大,相当于我们人类大脑中枢神经系统,一架液压支架内有主控阀、安全阀、液控单向阀等十几种液压阀芯,组成支架系统的控制核心,用于调节油液方向、压力和流量,实现支架升降、推移和锁定等功能,确保支护稳定和安全。”柴里煤矿机电设备制修厂厂长崔雷介绍说。

该矿阀组维修岗点以修复支架用阀件为主,重点修复液控阀、安全阀、双向锁、操纵阀组、电液控阀组。他们牢固树立“小项降本出意识,大项降本出效益”的观念,坚持“旧的能用绝不领新的、能修复的就一定要修复”的原则,从修旧利废中不断挖掘创效点。

“我们从大处着眼,小处入手,从细节上做好文章,扎实推进降本增效各项举措,小小电液控阀组也能将修旧利废作用发挥到实处。”机电设备制修厂党支部书记刘进水说。

为提高工作效率,他们发挥自主创新能力,加工制作了阀件操作台。从拆解、清洗、再拆解、再清洗、组装、检测、完好阀组上架,在阀件操作台形成流水线作业,极大地提升了工效和工时利用。3月份,该岗点维修电液控大阀7组、小阀芯150个、反冲洗过滤器修复27组、电磁先导阀40件、大阀芯80个。

该厂还承担着全矿综机维修、普机维修、加工件制作、设备回收复用等多项矿井维修任务。一季度回收复用物资203.6万元,实现修旧利废值339.9万元,新材料投入同比减少28%;自主维修液压支架87架,采煤机、转载机等大型设备6部,维修电液控21套,降低维修费用783万元,并创下了“二十天修复一部综掘机”的记录。

“修旧利废作为我矿经营创效、降低成本投入的一个行之有效的手段,持续抓好成本管控的关键环节,不断挖掘增收创效的新途径和节支降耗的新亮点,不仅为职工创收,更要为企业创效!”柴里煤矿矿长苏林说。

责任编辑:白新鑫

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